如何实现曲线焊缝的自动化焊接,是船厂生产进行现代化升级的一个难题。近日,中国船舶黄埔文冲的技术工法人员把激光跟踪装置引入到生产中,研制出一种新的船舶管子自动化焊接装置,实现了管子焊接过程的无人化。据介绍,这也是华南地区船舶行业首台这样的装置。
虽然公司的管子焊接已经实现了从手工焊到机械手焊接的迭代,但因为管子焊接的焊缝通常为圆形,需要工人师傅时时盯着和操作。解决这个问题的核心关键是要让焊枪(机械手)自己找到应该烧焊的位置。而激光跟踪技术的出现,让技术工法人员看到了曙光。他们多次到相关厂家调研,最终找到了适合船厂、技术成熟的激光跟踪装置。当激光跟踪和焊枪的控制系统连接后,相当于给焊枪装上了“眼睛”,焊枪在工作时可以脱离人工控制,通过激光扫描快速找到焊缝。同时,技术工法人员还“贴心”地把原来的管子夹紧工装换成了可以调整管子角度和速度的变位机,让长了“眼睛”的焊枪干起活来更方便更快速。
根据现场测试,新装置可以提高管子焊接效率10~20%,每月可增加自动焊接管子200条以上。并且相比人工焊接,自动化焊接成形好,后道工序打磨工作量减少8~10%;1人可以同时操作2台自动化焊接,减少人工投入和劳动强度。
近年来,黄埔文冲按照中国船舶集团的统一部署,深入推进工装化、机械化、自动化“三化造船”的船舶制造升级,广大技术工法人员有了施展才华的广阔舞台。首台套的成功研制,极大地鼓舞了技术工法人员, 他们表示2024年还要研制更加先进和智能化的异形管自动化焊接模块,进一步提升黄埔文冲管子焊接自动化率。